自20世紀90年代國內鈦白行業應用雷蒙磨粉碎鈦白粉以來,由于雷蒙磨是通過擠壓和研磨來粉碎鈦白粉的,可以使粉碎后的鈦白粉易恢復原級粒子,且顆粒圓滑,白度和消色率比萬能粉碎機要高,因而國內各鈦白粉生產廠家基本上都淘汰了萬能粉碎機,而使用雷蒙磨來粉碎落窯品。但是,其粉碎工藝都是使用正壓或微負壓操作,不僅粉塵多,操作環境差,而且雷蒙磨的檢修比較頻繁,維修費用高。
湖南某公司鈦白粉廠從2001年開始對雷蒙磨的粉碎工藝逐臺進行改造,目前全部使用了負壓操作,運行情況非常好,現將有關經驗進行介紹,供國內同行業參考。
1、改造前工藝
1.1改造前工藝流程圖

湖南某公司鈦白粉廠雷蒙磨粉碎鈦白粉改造前工藝流程圖見圖1,粉碎用的雷蒙磨為4R3216(其中一臺為3R進口磨)。
1.2工藝流程簡介
由冷卻窯出來的落窯品用料斗吊入落窯品料倉后,由給料機進入雷蒙磨中,粉碎后的鈦白粉通過風機的風壓往上吹,細度合格的鈦白粉由分級機進入旋風分離器,經旋風分離器分離出來的鈦白粉通過鎖氣閥放至成品料倉中,旋風分離器中的氣體由風機抽出,部分進入雷蒙磨中,部分送至布袋除塵。
1.3該流程存在的問題
該流程自1991年投產運行后,雖經過整改,但仍存在以下幾方面問題:
(1)風機內經常有積料,造成風機啟動負荷相當大,有時燒毀電機;
(2)由于正壓操作,粉碎現場粉塵相當大,粉塵落入已包裝好的成品袋中,造成細度不合格,此外,工作環境差,物料浪費大;
(3)雷蒙磨檢修頻率高,特別是輥子的更換頻率相當大,每天要更換一個輥子,且一個月要大修一次,五臺磨都不能滿足生產要求。不僅維修費用高(每月維修費高達10萬元),幾乎天天要檢修雷蒙磨;
(4)雷蒙磨的噪音非常大。
2、改造后的工藝
針對上述情況,我們對雷蒙磨粉碎系統進行了分析,認為主要是風的循環量過大,造成磨室內溫度過高,致使輥子易損壞;此外,由于旋風分離器過小,分離不完全,風中含有部分粉塵,停車時勢必造成風機中有粉碎沉積。因此,我們對雷蒙磨粉碎工藝進行了以下改造。
旋風分離器出來的氣體首先經布袋除塵器除塵后,再進入主風機,由散風管排出,將磨機與主風機間翻板閥關小,將磨室下的門全部敞開,用以補充新鮮空氣,磨內粉碎的鈦白粉由負壓抽走,合格的鈦白粉經分級機進入旋風分離器,整個系統形成了負壓操作,同時將進雷蒙磨的給料機改為插板閥,旋風分離器與成品料倉閥的鎖氣閥取消,改進后的工藝流程圖見圖2。

3、改造后的效果
(1)3#磨自去年4月份經過改造后,5月份生產金紅石,一直運行到今年年初都未進行過大修,運行效果非常好,目前基本上只開兩臺磨,一臺備用,另兩臺計劃拆除;
(2)維修費用大大降低,有時每月只需要更換兩個輥子,磨的維修費用每月2萬元左右;
(3)單機產量大大提高,4R磨班產量由原來的7~8t,提高到平均10t以上,最高達到15 t多;
(4)工作環境大為改善,粉碎現場基本上沒有粉塵;
(5)雷蒙磨的噪音也大大降低了。