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25MW鍋爐水循環(huán)可靠性在線監(jiān)測(cè)與故障診斷
發(fā)布時(shí)間:2013-05-30 08:03 來(lái)源:未知
1、引言
某電廠鍋爐車間5號(hào)爐(HG-75/39-7型)自1994年和2000年大修后,在運(yùn)行時(shí)多次發(fā)生水冷壁管泄漏,同時(shí)出現(xiàn)了帶不上負(fù)荷,只能經(jīng)常在60%~70%負(fù)荷下穩(wěn)定運(yùn)行。據(jù)2000年12月至2002年3月水冷壁管泄漏位置統(tǒng)計(jì)可知,水冷壁泄漏位置大多發(fā)生在爐膛的四角,發(fā)生的72處泄漏,只有兩處發(fā)生在兩側(cè)(西側(cè)和東側(cè)各1處),其余70處均發(fā)生在四角。這些特點(diǎn)均暴露了5號(hào)爐有可能是水循環(huán)不良導(dǎo)致水冷壁管泄漏的,因此必須通過(guò)水循環(huán)在線監(jiān)測(cè)與故障診斷來(lái)找出事故發(fā)生的原因。
2、水循環(huán)測(cè)點(diǎn)布置
根據(jù)該鍋爐的水循環(huán)回路分配,具體的測(cè)點(diǎn)布置如表1所示。
除此之外的鍋爐負(fù)荷、鍋筒水位、鍋筒壓力、蒸汽溫度和給水溫度等運(yùn)行參數(shù)由鍋爐運(yùn)行時(shí)盤(pán)上控制儀表引出。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
3、水循環(huán)在線監(jiān)測(cè)與故障診斷結(jié)果
運(yùn)用所開(kāi)發(fā)的鍋爐水循環(huán)在線監(jiān)測(cè)與故障診斷系統(tǒng)對(duì)鍋爐負(fù)荷分別為80%、70%、65%、60%、50%、40%、25%工況下進(jìn)行了水循環(huán)在線監(jiān)測(cè)與故障診斷。由于篇幅有限,僅論述鍋爐負(fù)荷分別為80%和40%的監(jiān)測(cè)與診斷結(jié)果。
80%鍋爐負(fù)荷,其水冷壁上升管的水循環(huán)流速W。=0. 8155~0. 5593m/s的范圍內(nèi)。從水循環(huán)流速的平均值來(lái)看,表明水循環(huán)工況正常。但是從如圖1所示的80%負(fù)荷下鍋爐水循環(huán)瞬時(shí)監(jiān)測(cè)結(jié)果來(lái)看,左側(cè)墻后回路(東北角)測(cè)點(diǎn)的水循環(huán)流速出現(xiàn)波動(dòng),幅值在-0. 4~1.2m/s之間,頻率為0.06,且瞬時(shí)出現(xiàn)停滯和倒流。從以上結(jié)果來(lái)看,此工況在左側(cè)墻后回路(東北角)容易出現(xiàn)爆管事故,這一點(diǎn)與所統(tǒng)計(jì)2000年12月~2002年2月5日爐水冷壁管泄漏位置是相符合的。
40%鍋爐負(fù)荷,其水冷壁上升管的水循環(huán)流速W=0. 6968~0. 2328m/s的范圍內(nèi)。并且左側(cè)墻前回路(東南角)和右側(cè)墻前回路(西南角)的循環(huán)回路的水循環(huán)流速絕大多數(shù)工況小于0. 3m/s。從平均的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上來(lái)看,左側(cè)墻前回路(東南角)和右側(cè)墻前回路(西南角)的循環(huán)回路水循環(huán)流速已大大低于正常水循環(huán)工況下的水循環(huán)流速值,因此在此工況下水循環(huán)是不正常的。但是從如圖2所示的40%負(fù)荷下鍋爐水循環(huán)瞬時(shí)監(jiān)測(cè)結(jié)果來(lái)看,左側(cè)墻前回路(東南角)測(cè)點(diǎn)、左側(cè)墻后回路(東北角)測(cè)點(diǎn)、右測(cè)墻前回路(西南角)測(cè)點(diǎn)和前墻右回路(西南角)的水循環(huán)流速出現(xiàn)不同程度的波動(dòng),波動(dòng)振幅分別在-0.15~0.58m/s、-0.375~1. 275m/s、-0. 08~0. 375m/s和-0. 175~1.Om/s之間,此工況有四個(gè)循環(huán)回路出現(xiàn)水循環(huán)流速波動(dòng),其振幅很大,在四個(gè)循環(huán)回路上均且出現(xiàn)了瞬時(shí)的停滯和倒流現(xiàn)象。
4、結(jié) 論
根據(jù)水循環(huán)在線監(jiān)測(cè)與故障診斷結(jié)果的分析,該鍋爐經(jīng)常發(fā)生在爐膛四角爆管的事故,是由于水循環(huán)工況不良而引起的。為今后避免此類爆管事故的發(fā)生,建議采取如下改進(jìn)措施:
(1)為適應(yīng)鍋爐運(yùn)行的實(shí)際需要,以保證鍋爐水循環(huán)系統(tǒng)在各種工況下安全,建議對(duì)水循環(huán)系統(tǒng)做如下改造:
a對(duì)部分尾部豎井的兩側(cè)墻及后墻水冷壁作為受熱的下降管進(jìn)行熱屏蔽。
b在上鍋筒內(nèi)尾部豎井的兩側(cè)墻和后墻水冷壁管入口的適當(dāng)位置,增設(shè)擋板。
c適當(dāng)增加水下孔板的蒸汽流通截面積。
(2)建議對(duì)鍋爐進(jìn)行燃燒系統(tǒng)改造,改進(jìn)燃燒方式,使鍋爐能在滿負(fù)荷下運(yùn)行。
(3)如果該鍋爐短時(shí)期不能改造的話,為保證鍋爐的安全運(yùn)行,根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果,建議在45~55t/h鍋爐負(fù)荷下運(yùn)行。
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