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超重型圓錐破碎機主軸斷裂原因分析
發(fā)布時間:2013-08-25 08:08 來源:未知
引起圓錐破碎機主軸斷裂的因素很多,如超負荷運行,頻繁過載,主軸結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、制造質(zhì)量以及潤滑系統(tǒng)油溫保護設(shè)定值是否合理等,都是影響斷軸的因素,但是我礦SXHD-7超重型圓錐破碎機斷軸的根本原因則是設(shè)計錯誤。
一、斷軸情況
我礦現(xiàn)用的12臺SXHD-7超重型圓錐破碎機于1991年和1995年分兩批投入運行,至2000年4月共斷主軸34根。斷軸有以下共性特征。
1.經(jīng)高溫燒研后斷裂。
2.斷軸不是發(fā)生在應(yīng)力集中的軀體與主軸的結(jié)合部,而是在結(jié)合部以下200mm處,主軸與錐襯套上口接觸部位。
二、斷軸原因分析
從斷裂的主軸外觀及熔化碎裂的錐襯套可知,主軸斷裂是經(jīng)過了長時間的高溫燒研所致,而造成高溫燒研的原因是原設(shè)計存在錯誤。
圖1是該種圓錐破碎機懸掛點設(shè)計尺寸圖,將偏心套錐孔軸線與機架中心線的理論交點設(shè)計成與球面軸承的球心相重合,由于偏心套與機架襯套之間有
3.2mm的配合間隙以及偏心套的離心作用,實際運轉(zhuǎn)中偏心套錐孔軸線位置向厚邊方向平移1.6mm,與機架中心線的交點P處在球面軸承球心O點以下43.87mm,見圖2。
如圖3所示,平移1.6mm后的偏心套錐孔軸線與機架中心線的夾角仍為205′20″.而主軸軸線與機架中心線的夾角變小.為2°2′26″,造成主軸軸線與偏心套鉬孔軸線成2'54”的夾角。在這種狀況下運轉(zhuǎn)的破碎機,主軸與錐襯套上口靠偏心套薄邊一側(cè)接觸,下口靠偏心套厚邊一側(cè)接觸,如圖3中M.、N處所示。這種不正常的接觸造成主軸和錐襯套在M和N處產(chǎn)生高溫燒研,最終導致主軸斷裂、錐襯套碎裂。自投產(chǎn)以來斷裂的34根主軸中有33根是在M處斷裂,另一根是在距主軸下端300mm處斷裂。
三、解決斷軸的措施
1.作新的偏心套備件時,將錐孔軸線位置向薄邊平移1.6mm。
2.偏心套不變,將錐襯套改為偏心的,使其內(nèi)外錐面的軸線保持1.6mm的距離(注意方向),也可起到校正原有圖紙錯誤的目的。
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