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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

 

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220t/h燃煤鍋爐低NOx燃燒系統(tǒng)優(yōu)化

發(fā)布時間:2013-09-06 08:28    來源:未知

1、鍋爐概況
    為響應(yīng)國家節(jié)能減排號召,廣州發(fā)電廠有限公司于2010年7月對5臺220 t/h燃煤鍋爐實施了低NOx燃燒技術(shù)改造,改造后收到很好的效果,鍋爐NO,排放質(zhì)量濃度明顯降低。但也相繼出現(xiàn)了一些影響鍋爐運行的問題,如三次風(fēng)噴口燒毀、對流煙道入口結(jié)渣、冷灰斗結(jié)渣,影響了鍋爐正常安全運行。另外,在2臺磨煤機運行時鍋爐NO。排放質(zhì)量濃度偏高,選擇性催化還原(SCR)反應(yīng)器前的NOx質(zhì)量濃度一般高于350 mg/m3,單臺磨煤機運行時在310mg/m3左右。為此對鍋爐燃燒器改造后存在的問題進行了研究。
2、雙尺度燃燒技術(shù)
    220t/h燃煤鍋爐改造采用煙臺龍源電力技術(shù)股份有限公司的雙尺度燃燒技術(shù),它是一種低NO,燃燒技術(shù),同時兼顧防結(jié)渣及鍋爐效率,煤種適應(yīng)性更寬。
    雙尺度燃燒技術(shù)簡單講是爐內(nèi)燃燒過程的空間尺度與過程尺度全方位優(yōu)化的復(fù)合燃燒技術(shù):空間尺度是將爐內(nèi)燃燒的三維空間在水平方向上分為近壁區(qū)和中心區(qū)兩個區(qū)域,并在垂直方向上分為兩個氧化還原區(qū);過程尺度強調(diào)的是爐內(nèi)燃燒過量空氣系數(shù)口分布的差異化,使整個爐內(nèi)的燃燒由集中擴散燃燒向分散、還原擴散燃燒方向轉(zhuǎn)化,富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
2.1縱向三區(qū)布置
    在主燃燒器上方合適位置引入適量的燃盡風(fēng)(總風(fēng)量20%-30%),燃盡風(fēng)采用多噴口多角度射入。爐膛沿高度方向從下至上形成三大區(qū)域,分別為主燃燒區(qū)(總風(fēng)量的70%~80%)、還原脫氮區(qū)和燃盡區(qū)(見圖1)。由于有較大燃盡風(fēng)量的存在,在主燃燒器區(qū)氧化、還原反應(yīng)交替進行:氧化有助于煤粉初期燃燒,升高爐溫,促進煤粉燃盡,但會產(chǎn)生較多的NOx;還原可以使產(chǎn)生的NO,得到初步還原,在燃燒初始時就使其得到抑制。在還原脫氮區(qū)內(nèi)已生成的NO,得到充分還原。燃盡區(qū)內(nèi)的燃盡風(fēng)將作為二次風(fēng)及時補充進來,促進焦炭最后燃盡。通過縱向三區(qū)布置,形成縱向空氣分級,NOx將得到極大抑制,飛灰可燃物質(zhì)量分數(shù)也會得到控制。
    由于實現(xiàn)縱向空氣分級,燃燒器區(qū)域相對地有所擴大,其熱負荷降低,爐內(nèi)溫度峰值降低,可以減少或消除熱力型NOx產(chǎn)生。
2.2橫向雙區(qū)布置
    對爐內(nèi)射流進行重新調(diào)整,將原有一、二次風(fēng)同軸射流分別改為在爐內(nèi)形成直徑為300 mm順時針假想切圓的一次風(fēng)射流,和在爐內(nèi)形成直徑為608 mm逆時針假想切圓的二次風(fēng)射流;一、二次射流偏角較小,只有3°~5°。兩層一次風(fēng)之間還布置貼壁風(fēng)噴口,形成橫向空氣分級,見圖2。這種橫向布置,可使燃燒初始的二次風(fēng)不會過早混合進一次風(fēng)內(nèi),形成缺氧燃燒,在火焰內(nèi)就進行NO,還原,抑制NO,產(chǎn)生。在火焰末端,二次風(fēng)再及時混合進來,使缺氧燃燒時產(chǎn)生的焦炭再燃燒。橫向空氣分級與縱向空氣分級一起形成整個空間的空氣分級。
3、存在問題
    該鍋爐制粉系統(tǒng)為中間儲倉式制粉系統(tǒng),送粉方式為熱風(fēng)送粉,甲制粉系統(tǒng)的乏氣通過乙、丁燃燒器三次風(fēng)送入爐膛,乙制粉系統(tǒng)的乏氣通過甲、丙燃燒器三次風(fēng)送人爐膛。改造前燃燒器的布置從上到下依次分別為上燃盡風(fēng)、下燃盡風(fēng)、上三次風(fēng)、下三次風(fēng)、上二次風(fēng)、上一次風(fēng)、中二次風(fēng)、下一次風(fēng)和下二次風(fēng),見圖3。雙尺度燃燒技術(shù)在沒有三次風(fēng)的鍋爐上采用都很成功,出現(xiàn)下述問題都和三次風(fēng)量較大有關(guān)。
3.1冷灰斗結(jié)渣問題
    一般來說,要滿足送粉需要,一次風(fēng)率不能太低。如果燃煤水分再偏大,為了保證通風(fēng)能力,三次風(fēng)率會高于設(shè)計值;在總風(fēng)量不變的情況下,二次風(fēng)率會明顯減少。在此情況下如果采用過大的空氣分級,燃盡風(fēng)加大時一定會造成主燃燒器區(qū)域缺氧,二次風(fēng)量會相應(yīng)地減少,燃燒受到抑制。下二次風(fēng)率的降低使其托粉能力變差,未燃盡的顆粒就會掉到冷灰斗區(qū)域燃燒,因此造成此處結(jié)渣。
3.2三次風(fēng)噴口燒壞問題
    由于主燃燒區(qū)氧量不夠,造成燃料不完全燃燒,其他未能燃燒的煤粉顆粒隨氣流上升到三次風(fēng)區(qū)域,與三次風(fēng)強烈混合,并開始劇烈燃燒,此區(qū)域溫度迅速升高,三次風(fēng)噴口附近容易發(fā)生局部結(jié)渣,且三次風(fēng)噴口采用大鈍體,卷吸煙氣能力強,因此易燒壞三次風(fēng)噴口。
3.3屏區(qū)結(jié)渣問題
    此問題主要和電廠目前燃用水分大、易結(jié)渣的煤有關(guān)。燃盡風(fēng)全關(guān)(無分級燃燒)的情況下,主燃燒器區(qū)域不會存在缺風(fēng)現(xiàn)象,燃燒強度加強,局部溫度過高,且燃煤灰熔點低,水冷壁易結(jié)渣,水冷壁吸熱量減少,爐膛溫度升高,爐膛出口煙溫相應(yīng)升高,熔融的灰粒子粘到屏式過熱器上造成結(jié)渣。
3.4 NOx排放質(zhì)量濃度高的問題
    由于有大量的三次風(fēng),又不可能分出過多的二次風(fēng)作為燃盡風(fēng)使用,空氣分級抑制NOx生成的作用就會受到影響;同時大量的三次風(fēng)都布置在主燃燒器上端,直接進入還原區(qū),還原區(qū)的高溫低氧環(huán)境受到破壞,使還原區(qū)域的氧量增加,溫度降低,NOx在區(qū)域內(nèi)被還原的能力變差,NO。排放質(zhì)量濃度增高。
    綜上所述,鍋爐目前存在的問題和煤種及三次風(fēng)量偏大有關(guān),特別是三次風(fēng)的存在影響了空氣分級燃燒的建立,導(dǎo)致鍋爐結(jié)渣、NOx排放濃度高等問題發(fā)生。
4、改造方案
    為了更好地實現(xiàn)空氣分級燃燒,必須解決實際二次風(fēng)率偏低、三次風(fēng)率偏高的問題,保證主燃燒器區(qū)域有足夠的二次風(fēng),同時保證有足夠的燃盡風(fēng),因此提出以下三次風(fēng)改造方案,更換現(xiàn)有的三次風(fēng)組件,并采用沒有鈍體的圓形噴口。
    在三次風(fēng)管道上加裝分離器,將三次風(fēng)分離成濃、淡兩股:淡股作為燃盡風(fēng)引到燃盡風(fēng)下層噴口內(nèi),補充燃盡風(fēng)不足問題,同時主燃燒器區(qū)
域二次風(fēng)量也能得到保證;濃股三次風(fēng)仍布置在原三次風(fēng)位置上,保證這部分三次風(fēng)有足夠的燃盡高度,見圖4。
    三次風(fēng)本身帶粉少,煤粉顆粒細,分離存在很大難度,必須改進分離器才能達到目的。為預(yù)測該濃淡分離器分離效果,對此分離器進行了數(shù)值模擬,分離器效果見表1。
    從表1可以看出:分離器濃、淡股速度低,但淡股用作燃盡風(fēng),其速度是可以接受的;濃淡比達到了2. 33,更多的煤粉留在了濃股,不會產(chǎn)生飛灰可燃物質(zhì)量分數(shù)升高和爐膛出口煙溫升高。模擬結(jié)果還表明:該型分離器阻力并不太高,約為292 Pa,排粉機容量有足夠裕度。
    根據(jù)分離器性能參數(shù),對燃燒器進行了新的改造,在三次風(fēng)上升總管直段上安裝三次風(fēng)分離器,濃股氣流仍然進入原三次風(fēng)燃燒器噴口,淡股氣流上提到原下燃盡風(fēng)噴口標(biāo)高處,保留上燃盡風(fēng)噴口,拆除下燃盡風(fēng)噴口。改造后燃燒器的布置從上到下依次為上燃盡風(fēng)、淡股三次風(fēng)、濃股三次風(fēng)、上二次風(fēng)、上一次風(fēng)、中二次風(fēng)、下一次風(fēng)和下二次風(fēng)。這樣,一層淡股三次風(fēng)和一層燃盡風(fēng)共同形成燃盡風(fēng)。為保證燃盡風(fēng)區(qū)域煤粉充分燃盡,將三次風(fēng)噴口下傾8。布置。
5、結(jié)語
    改造后鍋爐運行正常,下二次風(fēng)托粉能力增強,沒有出現(xiàn)未燃盡的煤粉顆粒掉到冷灰斗區(qū)域燃燒及結(jié)大焦問題,灰斗結(jié)渣得到改善;分級燃燒后燃燒器區(qū)域熱負荷降低,三次風(fēng)噴口燃燒火焰靠后,沒有出現(xiàn)結(jié)焦及噴口燒壞現(xiàn)象;爐膛出口煙溫降低,停爐后檢查屏式過熱器比較干凈,沒有結(jié)焦現(xiàn)象;在2臺磨煤機運行時,SCR反應(yīng)器前鍋爐NO。質(zhì)量濃度降低,一般為260 mg/m3,在單臺磨煤機運行時,NO,質(zhì)量濃度一般為210 mg/m3。低NOx燃燒系統(tǒng)優(yōu)化改造后,全面解決了鍋爐運行中現(xiàn)存的主要問題,富通新能源不但生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,而且還大量銷售生物質(zhì)鍋爐燃燒專用的生物質(zhì)顆粒燃料。

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