0、前言
近年來,采用“以破代磨”工藝生產(chǎn)人工砂已成為常用方式,以破碎方式生產(chǎn)人工砂的主要設(shè)備為立軸式?jīng)_擊
破碎機,其工作原理是將骨料在高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子中加速,獲得一定能量后沿轉(zhuǎn)子切線拋出,與固定砧板發(fā)生碰撞,產(chǎn)生能量轉(zhuǎn)換實現(xiàn)骨料破碎,設(shè)備的破碎比可達到i=8~10以上。隨著中國國內(nèi)技術(shù)的發(fā)展,越來越多的水電工程開始采用國產(chǎn)設(shè)備。在實際使用過程中,由于各工程的原巖特性不同,導(dǎo)致國產(chǎn)立軸式?jīng)_擊破碎機的生產(chǎn)指標(biāo)出現(xiàn)較大的差異。
功果橋水電站主要利用砂巖開挖料生產(chǎn)人工骨料,并在工程區(qū)左右岸建設(shè)2個砂石加工系統(tǒng),右岸砂石加工系統(tǒng)為臨時系統(tǒng),已經(jīng)投產(chǎn),左岸砂石系統(tǒng)為主系統(tǒng),尚在建設(shè)之中。利用已投產(chǎn)的右岸臨時砂石加工系統(tǒng)進行砂巖制砂生產(chǎn)性試驗,其試驗研究成果可以指導(dǎo)左岸砂石系統(tǒng)改進制砂工藝,同時對采用砂巖制砂的其它水電工程有重要的參考價值。
1、砂巖制砂生產(chǎn)性試驗系統(tǒng)
1.1原巖特性
功果橋水電站左、右岸2個砂石加工系統(tǒng)均利用右岸地下洞室開挖的砂巖料生產(chǎn)人工骨料。右岸地下洞室開挖料以變質(zhì)砂巖、石英砂巖為主,變質(zhì)砂巖單軸干抗壓強度為83~174MPa,均值117. 38MPa,單軸飽和抗壓強度為64~125 MPa,均值93. 94MPa。
巖石磨片鑒定變質(zhì)砂巖為變細粒長石砂巖,鱗片粒狀變晶結(jié)構(gòu)、變余砂狀結(jié)構(gòu)、塊狀構(gòu)造。原巖由88%左右的碎屑物和12%的填隙物2部分構(gòu)成,巖石中石英含量約65%,長石含量約20%,泥質(zhì)含量約8%,硅質(zhì)含量約4%,云母片及綠泥石含量約3%。使用Dmax - rB/12型x-射線衍射儀分析巖石礦物,其圖譜如圖1所示。
1.2試驗系統(tǒng)設(shè)備
試驗可以利用已投產(chǎn)的功果橋右岸臨時砂石加工系統(tǒng)進行,系統(tǒng)制砂設(shè)備配置了PL9500SD型立軸式?jīng)_擊破碎機,其銘牌處理能力為220~350 t/h,設(shè)備電機功率為2×200 kW,額定電流為360 A,轉(zhuǎn)子正常運行線速度為65m/s,進料為5~40 mm的礫石。破碎機進料采用變頻振動給料機喂料,可以隨時控制給料量。破碎機下部布設(shè)有
1條出料膠帶機,設(shè)計帶速2.0 m/s。
2、砂巖制砂生產(chǎn)性試驗
2.1試驗?zāi)康?br />
利用右岸臨時砂石加工系統(tǒng)進行砂巖制砂生產(chǎn)性試驗,主要試驗?zāi)康氖菧y試砂巖原料生產(chǎn)人工砂時,國產(chǎn)立軸式?jīng)_擊破碎機設(shè)備的實際處理能力、砂的產(chǎn)量、質(zhì)量情況、石粉含量等重要指標(biāo)。
2.2試驗方法
試驗共進行了2次,第1次重點測試國產(chǎn)立軸式?jīng)_擊破碎機設(shè)備的實際處理能力、砂的產(chǎn)量指標(biāo);第2次重點測試砂的質(zhì)量情況、石粉含量指標(biāo)。
2. 2.1第1次試驗
由于膠帶輸送機在實際生產(chǎn)過程中的帶速和設(shè)計值存在少許差別,所以要對破碎機的出料膠帶機帶速進行實測。
試驗第1步,在出料膠帶機上量取6段,托輥間距為7.22 m。破碎機正常生產(chǎn)后,膠帶機以正常速度帶載運轉(zhuǎn),在起點位置的第1個托輥處向帶面上投放測試物,并記錄開始時間,測試物到達最后一個托輥位置時記錄結(jié)束時間。共測量5組,實測值分別為3.8,4.0,3.7,3.8,3.7 s,以此計算出料膠帶機的實際帶速為1.9 m/s。
試驗第2步,開啟出料膠帶機,立軸式?jīng)_擊破碎機空載運行,啟動變頻振動給料機,向破碎機逐漸加大給料量,同時注意觀察破碎機控制柜的儀表,使電機電流不超過額定值360 A。破碎機正常運轉(zhuǎn)后,記錄電機電流,同時急停所有試驗設(shè)備。在出料膠帶機上取試樣稱重,取樣時需要量取相應(yīng)試樣的膠帶機帶面長度,共進行3組試驗.試樣重量及換算的PL9500SD型立軸式?jīng)_擊破碎機實際處理量統(tǒng)計見表1。
試驗第3步,選取1組試樣進行顆粒篩分試驗,試驗結(jié)果見表2。

2.2.2第2次試驗
按照同樣的試驗方法,第2次生產(chǎn)性試驗取3組試樣,顆粒篩分試驗結(jié)果見表3。顆粒篩分試驗將小于5 mm的砂樣各稱取500 g,進行顆粒篩分試驗,累計篩余百分率及各級百分含量統(tǒng)計見表4,顆粒級配曲線見圖2。


2.3試驗小結(jié)
由2次試驗結(jié)果可以看出:針對砂巖料,國產(chǎn)PL9500SD型立軸式?jīng)_擊破碎機的實際處理能力可以達到250 t/h左右;物料破碎后砂的含量可以達到30%左右;砂巖人工砂的顆粒級配屬于“兩頭大、中間小”,級配曲線有明顯的“翹尾現(xiàn)象”,表明細顆粒含量較多,且級配的連續(xù)性欠佳;砂巖人工砂的石粉含量可達30%以上。
3、功果橋左岸砂石系統(tǒng)制砂工藝優(yōu)化
功果橋水電站大壩主體為碾壓混凝土,根據(jù)混凝土性能研究結(jié)果,混凝土骨料中常態(tài)混凝土砂最佳石粉含量為17,5%,碾壓混凝土砂最佳石粉含量為20%,石粉含量要求較高。
左岸砂石加工系統(tǒng)制砂工藝為干法和濕法相結(jié)合,即采用4臺PL9500SD型立軸式?jīng)_擊破碎機與3臺棒磨機聯(lián)合生產(chǎn),立軸式?jīng)_擊破碎機制砂車間的處理能力為1 000 t/h。考慮到成品砂石粉含量要求高,制砂工藝采用PL8500高速立軸式?jīng)_擊破碎機將部分粗砂(3~5 mm)用來制石粉,并預(yù)留超細擺式磨粉機用于生產(chǎn)石粉。
根據(jù)生產(chǎn)性試驗結(jié)果,單臺PL9500SD型破碎機的實際處理能力可以達到250 t/h左右,選用4臺設(shè)備可以滿足砂產(chǎn)量要求;制砂工藝中用棒磨機調(diào)整成品砂的級配,緩解砂級配曲線的“翹尾”、“兩頭大、中間小”現(xiàn)象,是必要的工藝;對于功果橋水電站采用砂巖生產(chǎn)人工砂,其石粉含量可滿足設(shè)計要求,可以取消高速立軸式?jīng)_擊破碎機及預(yù)留的超細擺式磨粉機制石粉工藝,并通過調(diào)整立軸式?jīng)_擊破碎機的轉(zhuǎn)手線速度,變換破碎腔體為“石打石”工作模式等,調(diào)整破碎后砂料的石粉含量。
4結(jié)語
從功果橋砂巖制砂生產(chǎn)性試驗資料數(shù)據(jù)可以看出:
(1)國產(chǎn)立軸式?jīng)_擊破碎機可以滿足砂巖生產(chǎn)人工砂的生產(chǎn)要求;
(2)砂巖人工砂的石粉含量滿足要求,不需要另外增設(shè)生產(chǎn)石粉工藝;
(3)立軸式?jīng)_擊破碎機生產(chǎn)的砂巖砂料級配曲線不理想,需要配合使用棒磨機等調(diào)整工藝,以改善砂的粒度特性。