我廠1000t/d熟料新型千法生產線,石灰石破碎采用
錘式破碎機,生產能力為180—240t/h:最大進料粒度:≤800x 800xl000mm。因原料磨機要提產運行,降低石灰石進廠粒度,導致進廠石灰石中石屑料較多,運行時破碎機房內充滿粉塵,影響工人健康,同時與我廠職業健康安全體系要求不協調,故立即進行改造。
1、改造前石灰石破碎收塵情況及工藝流程
我廠石灰石破碎處只有一臺袋式除塵器,收塵管道G1、G2主要收集破碎機下料口和膠帶
輸送機P1下料口處的粉塵,當時要求進廠石灰石粒度200~600mm之間,粉塵少,這兩根管道能起到收塵效果,破碎機項罩處不需要收塵就可以。具體收塵工藝流程見圖l。
2、改進措施
由于上述原因造成破碎機房內環境變差,影響職工的身體健康,故必須進行改造。
(1)更換風機,將原有風機風量13000m3/h變為28000m3/h,風機出口由閥門控制風量;
(2)在破碎機頂部增加一根∮200mm的收塵管道G3與袋除塵器相連接:
(3)在G1、G2收塵管道上增加兩個閥門,根據揚塵大小調節風量。
改造后的收塵工藝流程見圖2。
3、運行效果
如圖2改造中,只是將收塵管道G3簡單地與破碎機頂罩相連接,結果破碎機運行時,有碎石塊飛濺到收塵管道G3中,將袋收塵器的卸灰閥卡住,運行很不正常。最后,通過改變收塵管道G3與破碎機頂罩相連接的形狀和位置,見圖3,并在G3入口設有∮l0mm的篩網,改造后卸灰閥運行很穩定,收塵效果也理想。
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