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烘干攪拌輸送新聞動(dòng)態(tài)

 

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Ø3m×12m圓筒混合機(jī)的改進(jìn)

發(fā)布時(shí)間:2012-12-11 16:06    來源:未知

    Ø 3mx12m圓筒混合機(jī)是安鋼燒結(jié)廠105 m2燒結(jié)系統(tǒng)的主要設(shè)備之一,燒結(jié)礦質(zhì)量優(yōu)劣較大程度上取決于混合物料中各組成分的均勻分布程度和透氣性,圓筒混合機(jī)的作用就是將配合好的混合料混勻、潤濕、制粒,達(dá)到成分均勻、水分適合和透氣性良好的要求,以保證燒結(jié)過程順利進(jìn)行。由于存在各種缺陷,該機(jī)在生產(chǎn)運(yùn)行中頻繁出現(xiàn)如襯板磨穿、簡體磨損、下料溜槽粘料堵塞、托輪軸承軸向定位失效、減速機(jī)漏油等問題,嚴(yán)重制約著設(shè)備作業(yè)率和混合料混勻效果的提高,從而影響到燒結(jié)礦的產(chǎn)量和質(zhì)量。為此,對(duì)一次圓筒混合機(jī)進(jìn)行了一系列的技術(shù)改進(jìn),取得良好效果,設(shè)備作業(yè)率由94%提高到98%。
一、存在的問題
    1.簡體內(nèi)襯板磨損嚴(yán)重
    襯板因磨損頻繁更換,約4個(gè)月更換一次,每次更換約9~18塊,正常更換需停機(jī)20h以上。曾出現(xiàn)因磨損襯板意外脫落,卡在下料溜槽內(nèi)造成停機(jī)事故,不僅消耗大量備件費(fèi)用和影響設(shè)備作業(yè)率,同時(shí)增大了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
混合機(jī)攪拌機(jī)
   2.托輪軸承軸向固定強(qiáng)度不夠
   圓筒混合機(jī)主要由傳動(dòng)裝置、托輪裝置、擋輪裝置、簡體裝置、排料溜槽等幾部分組成。托輪裝置(圖1)由4個(gè)托輪組成,起支撐簡體的作用,并和簡體同時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)。一歡圓筒混合機(jī)投產(chǎn)以來,先后出現(xiàn)兩起托輪不轉(zhuǎn)周現(xiàn)象,分析原因主要是托輪軸承軸向固定強(qiáng)度不夠。托輪軸承內(nèi)套為錐形,托輪軸與軸承內(nèi)套靠1個(gè)內(nèi)直外錐型的緊定套,通過軸向位移,達(dá)到托輪軸與軸承過盈配合的目的,為了防止緊定套退出,用1個(gè)槽型螺母固定,螺母與緊定套間安裝1個(gè)厚3mm的止退墊片防止槽型螺母轉(zhuǎn)動(dòng)。在托輪運(yùn)行過程中,軸承滾動(dòng)體與軸承內(nèi)外圈摩擦不斷增大,相對(duì)摩擦力不斷增大,使軸承內(nèi)圈與錐套、托輪軸i者之間的相對(duì)轉(zhuǎn)矩不斷增大,當(dāng)這個(gè)轉(zhuǎn)矩大到一定程度,就會(huì)帶動(dòng)止退墊片相對(duì)槽型螺母轉(zhuǎn)動(dòng),由于止退墊片強(qiáng)度不夠,將止退墊片切斷,繼而帶動(dòng)槽型螺母轉(zhuǎn)動(dòng),然后錐套退出,托輪軸與托輪位置下移,托輪軸上的拋油環(huán)與軸承座密封槽發(fā)生摩擦并卡死,使托輪無法轉(zhuǎn)動(dòng)。
  3.減速機(jī)漏油
  105m2燒結(jié)系統(tǒng)一次圓筒混合機(jī)減速機(jī)為2115型閉式圓柱齒輪減速機(jī),由于低速軸油封磨損,出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,開始每分鐘漏1~2滴,后來每分鐘5~6滴,需多次對(duì)減速機(jī)補(bǔ)充加油,浪費(fèi)了大量的人力物力,對(duì)現(xiàn)場環(huán)境也造成了嚴(yán)重污染。由于在線無法對(duì)其加油,減速機(jī)隨時(shí)也可能因?yàn)槿庇投斐芍卮笤O(shè)備事故。
    4.溜槽缺陷(參見圖2)
混合機(jī)攪拌機(jī)
    (1)除塵罩與簡體間隙小,簡體在旋轉(zhuǎn)過程中,會(huì)粘帶物料粘連在除塵罩與筒體的間隙中,由于間隙只有50mm,物料又有一定黏度,物料在間隙中不斷積累,物質(zhì)狀態(tài)從松散到結(jié)實(shí),硬度不斷加強(qiáng),漸漸充滿整個(gè)夾縫,這些硬化的物料與簡體相互摩擦,造成簡體逐漸磨損,最終磨短筒體,使簡體內(nèi)同定襯板螺栓磨斷,造成襯板脫落,也曾出現(xiàn)簡體整圈磨斷,造成整個(gè)105d燒結(jié)系統(tǒng)停機(jī)檢修;同時(shí)混料路程縮短,混合料混勻、制粒效果降低;還會(huì)造成撤料。為此,每月需更換10-20塊耐磨塊。
    (2)溜槽為一錐形,與除塵罩相連,由于溜槽上口長度相對(duì)于除塵罩較短,在溜槽與除塵罩相連處形成較凸出的內(nèi)圓弧,具有一定黏度的混和料在凸出的圓弧上不斷積累,從松散到凝結(jié),越積越高,越積越硬,又與筒體端面摩擦,造成筒體磨損嚴(yán)重。
    (3)混合料被簡體帶到最頂端,然后落到皮帶,落差6500mm,當(dāng)混和料與皮帶接觸瞬間,因速度很快,對(duì)皮帶沖擊力也大,造成皮帶工作面磨損嚴(yán)重,平均3個(gè)月更換一次,皮帶承重緩沖托輥組架每2個(gè)月更換一次。
    二、改進(jìn)措施
    1.襯板結(jié)構(gòu)改進(jìn)
    分析襯板磨損的原因是結(jié)構(gòu)不合理,改進(jìn)前采用長條平板式襯板,先后對(duì)其進(jìn)行3次改進(jìn),幾種襯板使用效果見表。
混合機(jī)攪拌機(jī)
    從表1可以看出,方塊斜筋式襯板使用效果最好,混合時(shí)間長,混料均勻,造球效果更好,壽命長,因此最后采用了方塊斜筋式襯板。
     2.改進(jìn)托輪軸承軸向固定方式
  改進(jìn)緊定套的裝配方法,將軸上凹槽、緊定套開口、軸承內(nèi)缺口安裝在一條線上,點(diǎn)檢時(shí)只需觀察三點(diǎn)是否發(fā)生相對(duì)移動(dòng)就能判斷其是否松動(dòng),并及時(shí)組織檢修。改進(jìn)螺母止動(dòng)墊圈,加大托輪槽型螺母防松力度,去掉錐套與槽型螺母之間的3mm止退墊片,設(shè)計(jì)了專用止動(dòng)板,根據(jù)托輪的結(jié)構(gòu)采用6個(gè)812mm鋼板條,在軸端均布并夾在螺母槽中焊接,徹底解決了螺母退出的問題。
    3.減速機(jī)漏油改造
混合機(jī)攪拌機(jī)
    由于受減速機(jī)結(jié)構(gòu)的限制,在線無法更換低速軸油封,為此加工一個(gè)與減速機(jī)低速軸軸承擋蓋相符的法蘭盤,法蘭盤內(nèi)徑與油封外徑相等;將油封改成開口油封,在停車時(shí)套到軸上,再把法蘭盤鋸成兩半,用長螺栓在減速機(jī)原擋盤外固定油封,這樣就使減速機(jī)形成了雙層密封,解決了減速機(jī)在線無法更換密封的難題,為生產(chǎn)順行創(chuàng)造了有利條件。
    4.溜槽改進(jìn)(參見圖3)
    (1)加大除塵罩的直徑,由Ø3360mm加大到Ø 3460mm,除塵罩與簡體間的間隙由50mm加大到100mm
    (2)將溜槽側(cè)板外擴(kuò),增大容積,使外擴(kuò)后的溜槽相對(duì)中心線左側(cè)整體平行外擴(kuò)400mm,右側(cè)由于受二層操作室主梁的限制,整體平行外擴(kuò)200mm,除塵罩下口也按此寬度整體擴(kuò)大600mm,溜槽兩側(cè)板與除塵罩外徑相切,從除塵罩最大直徑處平直向溜槽下料口延伸。
    (3)在溜槽出料口由下端向上1000mm處,形成一個(gè)拐點(diǎn),溜槽側(cè)板在拐點(diǎn)處向溜槽中心延伸,這樣混合料在下落時(shí),就不會(huì)直接落到皮帶上,而是先落到溜槽側(cè)板上,經(jīng)過緩沖再落到皮帶上。
    (4)溜槽內(nèi)壁鋪設(shè)耐磨塊.增強(qiáng)耐磨性,耐磨塊用螺栓同定,為方便更換耐磨塊時(shí)進(jìn)出,在溜槽上開一個(gè)600mmx600mm大孔。
    三、改進(jìn)效果
    (1)襯板結(jié)構(gòu)改進(jìn)后,運(yùn)轉(zhuǎn)中實(shí)現(xiàn)了料磨料,增加了襯板耐磨性,延長了襯板使用壽命,并改變物料的受力狀態(tài),增加物料有效滾動(dòng)路程,延長混合造球時(shí)間,實(shí)現(xiàn)混合料粒度自動(dòng)分級(jí),達(dá)到大顆粒向外走,小顆;旌狭戏祷卦烨颍炝暇鶆颍烨蛐Ч,保證燒結(jié)過程順利進(jìn)行,為提高燒結(jié)礦的產(chǎn)量和質(zhì)量創(chuàng)造了有利條件。
    (2)槽型螺母防松裝置改進(jìn)后,加大了防松強(qiáng)度,使托輪軸承軸向定位得以保證,至今未再出現(xiàn)滾筒托輪緊定套退出的現(xiàn)象。
    (3)減速機(jī)低速軸油封改進(jìn)解決了減速機(jī)在線無法更換油封的難題,避免頻繁對(duì)減速機(jī)進(jìn)行補(bǔ)充加油,降低了潤滑油消耗,減少了環(huán)境污染,也消除了因減速機(jī)缺油而燒毀的可能。
    (4)加大除塵罩直徑,增加了混合料的流動(dòng)空間,使混合料在沒有結(jié)實(shí)前靠重力自然脫落于簡體,消除了混合料粘附可能性,避免了簡體與積料的摩擦;不再撒料避免了重復(fù)勞動(dòng);耐磨塊由原來的每月更換10~20塊,延長到每年更換10~20塊。將上下兩節(jié)流槽與除塵罩尺寸擴(kuò)大對(duì)接后,溜槽兩側(cè)板與除塵罩外徑相切,消除了原溜槽與除塵罩過渡連接出現(xiàn)的內(nèi)凸的問題。改進(jìn)后的溜槽混合料不再粘連凝結(jié),下料更流暢,消除了積料減少物料不規(guī)律拋灑,混合料不在運(yùn)輸環(huán)節(jié)中損失。對(duì)溜槽下料口的改進(jìn)大大減輕了混和料對(duì)皮帶的沖擊,使皮帶周期壽命延長至1年。溜槽內(nèi)壁鋪耐磨塊杜絕混合料與溜槽直接摩擦,避免了溜槽磨損嚴(yán)重現(xiàn)象,且耐磨塊磨損后的更換簡單。
    (5)改進(jìn)后的圓筒混合機(jī)為燒結(jié)生產(chǎn)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益近50萬元。
    三門峽富通新能源科技有限公司銷售攪拌機(jī)、混合機(jī)、雙軸攪拌機(jī)等混合攪拌等機(jī)械設(shè)備。

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