在生產中,顎式破碎機的齒板消耗量的多少,對整個破碎成本的高低有直接影響。文中介紹了承德某公司礦業分公司對前蘇聯生產的1.2m×1.5m顎式破碎機的齒板改造情況,取得了較好的經濟效益。
1、生產中問題
選工段用了前蘇聯生產的1. 2m×1.5m顎式破碎機,主要技術參數見表1。
表1 1.2m×1.5m顎式破碎機主要技術參數
生產能力/(t/h) | 允許給料最大粒度/mm | 排料口寬度/mm | 動鄂板行程/mm |
300~500 | 800~850 | 200~250 | 30 |

進入鄂式破碎機顎膛(即固定鄂齒板與可動顎齒板之間的空間)中的礦石,由于動顎繞固定心軸作周期擺動,使礦石受到擠壓、劈裂和彎曲而破壞。被破碎的礦石在動顎齒板離開固定顎齒板的瞬間,經下部排礦口排出。
由于動、定顎齒板為直接與礦石接觸的零件,工作時遭受到很大的破壞和礦石的摩擦作用,因此磨損大,需經常更換。材質均為ZCMnl3 Crz,定鄂齒板重量為1355kg,動顎齒板重量為1530kg。使用約45天,磨損量超標后,可以將齒板旋轉180°,即一付齒板的平均壽命周期為90天。
2、改造
為廷長齒板使用壽命,2005年3月對齒板進行了改造。
(1)改變齒型。改造前約使用一周齒板齒面磨損成如圖2虛線所示:

維修工人需要停車調整齒板兩側與機架的平襯板之間的間隙(按使用要求需留有4~8mm間隙)以保證齒板在長期破碎礦石的過程中被壓延、伸展有一定空間余量,改造成如圖3所示齒型后,約兩周調整一次間隙即可,延長了停車調整間隙的周期。
(2)加厚齒板。將齒高總體加厚30mm,延長了使用時間。
(3)減少了墊板數量。為保護動顎和機架前壁與齒板的接合表面和緊固螺栓,在齒板與動顎和機架前壁之間,原來墊一組由2塊厚度為30mm鋼板組成的墊片,現改為一塊30mm鋼板。
改造后的齒板比改造前齒高加大15mm,總體加厚30mm,并且減少了一塊墊板,改變了齒板的受力,減少了齒板振動,從而延長了齒板壽命。齒板的使用壽命由原來的90天延長到目前的180天。
3結語
(1)改造前,因齒板磨損快,破碎機生產90天后就需更換動、定顎齒板各1塊,備件費用約2. 31萬元;改造后齒板使用壽命延長到180d,備件費用為2. 82萬元,節約資金約3.58萬元/a。不但解決了齒板使用量大的問題,也大大降低了生產成本。
(2)每更換一次齒板需設備停車2~3h,改造后提高了設備作業時間及設備可開動率,減少了維修工人的勞動強度。
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